2018年重点钢铁企业加大节能工作力度,采取综合措施,为完成国家规定的节能减排目标努力工作,实现了炼铁系统工序能耗全面下降,为我国钢铁工业完成“十三五”节能目标做出了贡献。 在做出节能环保的同时,对钢铁的产量也做出了不可磨灭的痕迹。特别是新余钢厂耐磨板做出了杰出的贡献,我们引以为豪。
2018年重点钢铁企业炼铁、球团工序能耗,与上年相比均有所下降。
各工序能耗最高值与最低值相差悬殊,说明重点炼铁企业之间生产技术发展不平衡,各企业生产条件差异也较大,计算方法还有不一致的地方。企业进行对标活动要进行细致分析,才能得出正确的结论。企业存在差距,说明企业尚有一定的节能潜力,还要加大淘汰落后设备的工作力度。
2018年全国重点钢铁企业高炉炼铁燃料比(部分企业未含小块焦比)为536.43千克/吨,比上年度上升0.42千克/吨;入炉焦比为372.11千克/吨,比上年上升3.56千克/吨;喷煤比为139.12千克/吨,比上年下降2.89千克/吨。2018年重点企业高炉技术经济指标多项目在下降,具体情况见表2。下表图中对新余钢厂耐磨板代理商谁知道做了详细的说明。
目前,我国炼铁企业是多层次的,先进与落后企业并存,处于不同发展水平阶段。为促进我国炼铁生产技术进步,实现节能减排目标,提升炼铁企业的市场竞争力,我们应当加大力度推广成熟、先进、实用的炼铁技术装备。
非高炉炼铁技术发展情况
总体上,我国非高炉炼铁技术发展缓慢,没有重大的新进展,生产技术水平大大落后于国际先进水平。近年来,我国还原铁产量一直低于60万吨/年。隧道窑直接还原铁厂生产能耗高、污染物排放高、产品质量不稳定,要逐步淘汰。2007年国内钢铁企业引进了COREX,改进了许多设计和工艺上的重大不足,现已基本上掌握了生产技术,达到了比较好的状态,但仍有许多问题需要进一步解决。表3为COREX生产情况。
近年来,我国建成了一批转底炉。转底炉是炉料在一个旋转的盘子上进行加热、还原的炉子,主要是依靠辐射传热,热效率较低,靠盘底部面的加热和还原气氛均不充分,其产品的金属化率低(一般在60%~80%),能耗高(热效率最高50%),含FeO高,很难达到电炉需要的原料质量。因此,产品金属化率、工序能耗、生产成本与高炉相比均有不足之处。其主要问题是:产品品质达不到电炉生产要求的标准(直接还原铁的质量要求:H88级含铁品位>88%~90%,H90级含铁品位应大于90%~92%,H94级要求含铁>94%;金属化率1级要求>94%,2级>92%,3级>90%,4级>88%;SiO2含量<3%~7.5%)。含SiO2每升高1%,电炉炼钢要多加2%的石灰,渣量增加30千克/吨,电炉多耗电18.5千瓦时/吨。
行业内人士认为,转底炉处理含铁尘泥是合理的,产品金属化率低,给高炉用可降低焦比,不能给电炉用;如果用铁矿石在转底炉进行还原,成本也高,工艺上行不通。如果用转底炉处理钒钛磁铁矿,回收氧化钛,虽能耗高,但经济性好。 这也是对新余钢厂耐磨板谁知道一个强有力的交代!
非高炉炼铁技术新进展:2016年首钢和山东墨龙HIsmeit工艺(使用铁矿粉、煤粉、溶剂进行喷吹;用含35%~40%的氧、1200摄氏度的热风进行冶炼)生产运行成功;2017年日产量、月产量达到原HIsmeit工厂过去历史最高产量两倍以上(单月最大产量50572吨/月),年底已生产25万吨高纯特种生铁,炉衬仅有轻微侵蚀,寿命明显延长。该工艺与高炉流程相比,环保指标显示:SOX排放减少90%,NOX排放减少40%,CO2排放减少20%,无二噁英产生。
现在,我国应加强研究和跟踪国内外非高炉炼铁技术新进展,不要大规模推广新建非高炉炼铁设施,避免造成负面的影响。
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