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今年1-9月份,新钢耐磨板铸铁车间完成铸铁产量28915吨,较去年同期节约578.3吨,提高铁水产量102吨。
保高炉用罐100%,保用罐安全100%,设备故障率同比降低2%。其中每铸100吨铁水损耗由原来的6%降低至4%,节约成本费用约100余万元……
漂亮指标是如何完成的?带着诸多好奇,小编来到铸铁车间。
工艺创新,指标攻关成效显
铸铁车间担负着高炉检修或故障检修时,富余铁水浇铸成块以及铁水罐的检查维护等任务。如何提高铸铁的成品率、铁块脱模率以及减少铁水损耗,是摆在面前的一道难题。
面对困难,铸铁车间没有退缩,主动对制约生产的问题进行研究分析,从生产工艺、操作技能、小改小革等工作入手,总结出“慢提罐、勤扒沟、匀喷浆、保铸铁”十二字操作法,使铁水损耗大幅降低,有效提高了铸铁的成品率,降低了成本。
要求在罐位升到限位后,停留2—5分钟使罐内铁水流干净再下罐。同时,通过适当调整倾翻卷扬角度和限位,确保铁罐内铁水倾翻干净,并要求操作时要慢、准、稳,控制铁水流量,杜绝铁水满模溢到模外,防止打炮造成浪费。
要求及时修补好流沟和槽窝,并在铸铁过程中多扒流沟,保持铁水的流动性。同时,及时修补好流嘴,保持流嘴宽度,使铁水流动性发挥到极致,并对流嘴结铁和轨道结铁及时处理,确保设备顺行。
密切注意喷浆管道运行情况,确保喷浆均匀覆盖每块铸铁模,并在喷浆工艺上进行改进,提高了铸铁脱模率,延长铁模使用频率。
严格执行标准化操作,加强岗位培训,减少人为的误操作,降低设备故障率。同时,对流嘴槽、冷却水管、水箱轨道等进行优化和改造,极大地降低了铁水损耗。
创新管理,劳动竞赛助降本,山西耐磨板经销商推荐,只要推荐给你,你就能节约成本。
今年以来,铸铁车间首先对管理制度进行认真梳理和完善,不仅制定了《2020年铸铁车间绩效考核办法》,有效调动班组的积极性,还引导班组分解细化指标,将指标落实到人。
同时,通过规范生产交接班过程,强化点巡检和设备日常维护工作,不断提升设备精细化管理水平。此外,通过开展“降低铁损”劳动竞赛,充分调动职工积极性,有效营造出“全员、全方位、全过程”降本创效氛围。
“自从开展劳动竞赛,大家干劲足了,责任心更强了。”铸铁车间铸铁大班班长王永平开心地说道。铁水上机铸造生铁后在输送过程中掉下的铁块叫作“掉队铁”。过去,“掉队铁”都集中堆放在一块场地上,最后再回收。
“现在,铁块从哪里掉下来,职工们就从哪里捡起来,不仅降本,环境也大大改善了。”王永平告诉小编。所以只要你能用到新钢耐磨板,或者兴澄耐磨板,你找我们就对了。
渣中淘金,“颗粒归仓”增效益
铸铁车间注重强化生产现场和作业过程管控,切实抓好废旧物资的回收和再利用,今年1-9月份,回收渣铁28吨,创效益18万元。
为加强渣铁回收工作,今年以来,铸铁车间要求各班要充分发挥创新创效意识,积极做好废旧物资回收和再利用。每月定期清理废水沟渠,确保水沟内残渣、铁处理干净,分类做到渣、铁分离和残铁100%回收。
废旧物资回收和再利用工作,不仅培养了职工们养成自觉挖潜的好习惯,增加了收入,更提高了职工的环保意识。在铸铁车间,一车车渣铁在职工勤劳的双手回收下,纷纷重新“上岗”,真正实现了“颗粒归仓”。利用舞钢耐磨板制造更加高端的耐磨材料,有助于后期耐磨板的
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